夯实基础管理、助推产品提档升级。今天一起走进优钢事业部棒材四分厂,看他们如何主动出击,锚定目标,全方位对标同行业先进企业,重点在弱项指标上发力,优化生产工艺技术和细节管控,瞄准中小棒加热炉吨钢煤气消耗攻关,进一步深挖节能降本潜力。 去年10月,棒材四分厂在对标分析中发现,其轧钢成本相对较高,特别是在能耗方面存在显著差异。为了提升中小棒产品的盈利水平,棒材四分厂决定从能源角度深入挖掘降本潜力。“通过现状调查,我们发现吨钢煤气消耗成本居高不下,严重影响23年棒四分厂降本增效工作推进,因此分厂成立QC小组,将降低吨钢煤气消耗作为QC项目进行重点攻关。”优钢事业部棒材四分厂轧钢工艺工程师陈豪表示。 QC小组群策群力,以2022年吨钢煤气消耗最低几个月的平均吨钢煤气作为项目攻关目标,聚焦瓶颈问题,跟踪现场数据,客观分析情况,充分发挥集体智慧,从人、机、料、法、环几个方面积极寻找造成“中小棒吨钢煤耗偏高”的原因,确认了计划排程、后道冷剪锯切收集速率、加热工艺等三个方面的重要影响因子,并对问题进行梳理归纳,定措施,定节点,每项责任落实到人。 “我们通过复盘发现,过去每月坯型及规格切换频繁,造成炉内空步或待轧保温煤气消耗增多,计划排程有优化空间。”陈豪表示,针对这一情况,QC小组开展排产和生产组织方式的优化。每月月初对当月计划进行梳理,制定初步生产计划,合理安排计划排程顺序及避峰、检修时间,对生产人、机、料等各要素进行统一管控协调,减少规格、坯型切换次数,缩短更换时间,提高生产节奏,缩短计划性检修时间,减少过程空烧。 针对后道冷剪锯切收集制约机时产能的情况,小组通过与同行业先进企业对标学习,对冷剪控制进行技术改进,新增手动连续剪切和自动快速剪切两种操作模式,进一步提高了后道收集效率,还为打破轧线生产效率制约奠定了坚实基础。同时,QC小组积极开展“锯改剪”技术攻关,精心制定相关试验方案及管控要点,在保证棒材端部质量的前提下,推进后道收集效率提升,全面提升轧线生产效率。 协同技术中心工程师,结合产品特性,QC小组通过加热炉黑匣子试验数据,模拟各钢种炉内加热工艺曲线,发现部分材质坯型的加热温度、加热时间存在优化空间。 于是小组通过对加热工艺的部分炉区温度范围进行优化调整,成功缩短了钢种切换时的待温待时,避免了在钢种切换时部分炉区温度无法及时达到标准,导致的停轧待温以及可能出现的空烧现象。此外,结合加热炉黑匣子试验所模拟的炉内钢坯加热曲线,小组进行了部分规格材质的降温试验生产,细致地优化加热工艺的同时,成功降低了加热炉的煤气消耗,提高了加热效率。 经过一系列措施的有效落实,棒材四分厂吨钢煤气消耗降低约10.4%,年产生效益超227.7万元。下一步,分厂将持续跟踪优化多坯型生产排程,优化加热工艺,进一步减少计划性停机加热待时,积极开展工艺技术革新,大力推动新工艺、新技术、新设备应用,提高自身管理水平,不断挖掘自主创新能力,充分向内挖掘潜力,实现降低工序加工成本目标,推动效益轧钢再上新台阶。 |