近阶段,面对复杂严峻的市场形势,东特股份全面打响“降本增效”攻坚战,各基层单位广泛发动、层层推进,积极开展降本节支活动,多措并举做好项目攻关,为生产经营优化提供助力。 炼钢厂展现降本决心助力增效发展 9月份,东特股份炼钢厂从技术质量、生产组织、能源降耗等几个方面深挖降本之道—— 一是压降冶炼成本,针对不同品种生产工艺流程,优化生产组织模式,科学合理调配电炉、转炉的生产周期,全流程压降成本。 二是严格能源消耗,针对控制峰谷平用电,优化辅助设备生产节奏,包括抛丸机、修磨机、上料系统的计划与执行,每天对各工序执行情况跟踪,强化过程控制。 三是密切关注成本,一方面压降原主料消耗;另一方面控制步骤费用。 四是将降本项目分解到人,中层领导带头开展项目,每天关注变化,及时采取措施,推动各项指标不断向好发展。 五是定期组织培训,向员工灌输“质量第一”的思想,以质量提升促进降低成本。 六是大力开展“金点子”提报,从点滴抓起,从小事抓起,从每名干部职工的思想上抓起,集思广益,为企业不断提供创效思路。 第一轧钢厂压缩空气降本项目指标创历史最好水平 为打好降本增效攻坚战,第一轧钢厂迅速行动,以“节能降耗”为重点,以能源项目化为抓手,从“管、利、查、改、宣”五个方面开展能源降本项目,制定一系列管理措施和有效办法,促进8月份压缩空气使用量创历史最好水平。 一是“管”,强化日常管控工作助力能源降本。 二是“利”,充分利用能源环保信息化系统。 三是“查”,每天进行漏点检查全面整改。 四是“改”,通过设备技术改造实现可智能化控制。 五是“宣”,做好节能降耗从小事做起宣传工作。 动力厂:将修旧利废降本增效形成新常态 围绕降本增效,动力厂检修团队不等不靠,依靠自身力量积极开展修旧利废,倡导员工多提简便实用的小点子、小窍门和小建议,他们流传着这样一句话:先想办法修一修,不能用了再换。 针对大棒水泵站旋流井内渗漏情况,动力厂点检站积极动脑、不等不靠,从内部挖掘潜力,修复有利旧价值的旧水泵,将原来280KW配套真空泵改为160KW自吸泵,不仅节省新设备采购费用,同时有效降低电机能耗,预计年节省电费30万元。 在此基础上,检修团队想方设法解决小故障、小难题,提高工作效率,针对蒸汽站除渣机矿链尾轮易损坏问题,检修人员积极动脑,对尾轮轴套及部位位置加固调整,有效开展“小改小革”,延长设备使用寿命,减少了反复维修的费用。 “修旧利废会上瘾,当废旧的设备修复后投入生产,就为自己的小点子、小创意而自豪”,这是动力厂检修团队的真实体验。在检修团队的引领下,各班组积极效仿,修旧利废降本增效已然形成新常态。 |