今年以来,长材事业部系统推进、全面深化钢铁料消耗攻关,利用铁钢比调整的有利条件,60吨转炉钢铁料消耗由1月份的1067kg/t降至目前的1057.5kg/t,降低9.5kg/t;120吨转炉钢铁料消耗由1月份的1067.7kg/t降至目前的1065kg/t,降低2.7kg/t,为深化降本增效提供有力支撑。 钢铁料消耗是炼钢工序重要的技术经济指标,占转炉生产成本的80%-85%。因此,降低钢铁料消耗,能够有效提升钢铁企业的市场竞争力。按照公司部署要求,长材事业部自我加压,以优化生产过程管控为切入点,组织炼钢、精炼、连铸上下道工序联动,生产技术室、设备管理室强化支撑,就持续降低钢铁料消耗展开探索、持续攻坚。 建立趋势管理,加强过程管控。该事业部建立“月前有计划、过程有跟踪、月底有小结”的管理制度。同时利用信息化系统对钢铁料消耗实施日监控分析,建立健全钢铁料消耗各影响因素趋势化管理模式,全要素、全工序进行系统分析,制定落实相应的改进措施,全面提升各工序的操作水平,推动了各区域的关键指标持续改善。 优化操作工艺,严控冶炼工序。该事业部引导激励120吨转炉区域职工运用一键倒罐自动出钢新技术,并按投用率排名进行嘉奖,一键倒罐综合投用率由去年初的80%左右提升至目前的95%以上。结合一键炼钢智慧制造项目,编制热平衡计算模型,助力冶炼过程热平衡控制、终点留碳和终点压枪操作,降低转炉总渣量。60吨转炉总渣料下降2公斤/吨钢,终渣TFe%含量由12.78%降至12.5%;120吨转炉总渣料下降5.4公斤/吨钢,终渣TFe%含量由13.41%降低至11.64%。此外,该事业部还动态调整装入制度,消除炉次热波动,降低转炉过氧化率,并推进少渣冶炼,控制转炉终渣在一定含量,以满足护炉需要。“7月份,在石灰消耗方面,60吨转炉吨钢下降1.24公斤,降本25万元;120吨转炉吨钢下降3.25公斤,降本49万元。”该事业部生产技术室副主任陈阳介绍。 充分利用资源,优化废钢结构。该事业部组织测算金属熔重、转炉吹炼金属回收率与热效应,按“金属回收率+热效应附加值”综合评价外购废钢性价比;严抓废钢冷料质量工作,建立废钢质量监督及问题解决机制,严把验收关,在推进废钢品种结构降本的同时,推动钢铁料消耗指标不断优化。 “尽管我们在降低钢铁料消耗方面取得了一定进步,但与标杆企业相比,仍然存在差距。”长材事业部副总经理邓南阳表示,“差距就是进步的空间,就是努力的方向。我们将固化经验、持续攻关,推动降低钢铁料消耗工作不断取得新突破。” |